研究分析長北氣田回注污水問題
發布時間:2013-09-10 新聞來源:一覽水務英才網
一覽水務英才網為您詳細闡述長北氣田回注污水組成性質復雜,水中乳化油、有機物、懸浮物和泥沙、腐蝕結垢產物、細菌等污染物含量高且變化幅度大,導致污水回注過程中地層堵塞嚴重、回注井壓力升高快、注入難度大等一系列問題,需要進行頻繁酸化解堵作業。由于對污水回注井堵塞原因不清楚、酸化液體系和配方針對性不強等原因,導致隨著鹽酸酸化次數增加,酸化解堵效果越來越差、有效期越來越短,嚴重影響了污水回注進程。
大量現場調研的基礎上,通過各種分析評價方法和手段,水處理招聘網認為首先詳細分析研究了長北氣田采氣污水的組成性質特點,并對現場污水處理效果進行了評價;而后通過對回注污水和回注井沉積物組成性質特點分析,確定出了造成回注井堵塞的主要原因;并根據堵塞原因,通過各種酸化實驗,確定出了適合長北氣田回注污水組成性質特點的酸化解堵體系和配方;最后根據長北氣田污水處理方法和工藝中存在的問題,提出污水處理系統改造方案,為降低或消除污水回注井堵塞奠定了基礎。
研究結果表明:
(1)長北氣田含油含甲醇采氣污水為弱酸性(pH平均值6.50),水中凝析油、懸浮物、有機物含量高且變化幅度大,污水腐蝕結垢比較嚴重,且凝析油是以穩定的乳化狀態存在,導致污水預處理難度很大;
(2)目前長北氣田采用的污水處理工藝和方法無法適應含油污水水質特點,各裝置作用效果不理想,處理后污水中乳化油(均值為1013.54mg/L)和懸浮物含量(均值為248mg/L)等居高不下,污水注入性差;
(3)造成長北氣田污水回注井堵塞的主要原因是乳化油、有機物(包括細菌)、懸浮物(主
要組分為泥沙;
(4)采用鹽酸酸化只能解除腐蝕結垢(碳酸鹽垢)產物造成的堵塞,無消除泥沙、乳化油和有機物造成的堵塞,所以采用鹽酸解堵必然導致酸化效果差、解堵有效期短這一結果;
(5)長北氣田污水回注井應采用復合酸酸化體系進行酸化解堵,復合酸酸化液配方和酸化處理方法為:前置液:8%HCl:酸化液一:3%C102+1.5%CI+0.15%WD.8+0.5%CF.5B+0.I%BE.2+0.3%KS.1;酸化液二:10%HCl+4%HF+1.5%CI+0.15%WD一80.5%CF.5B+0.I%BE.2+0.3%KS—l;關井時間4小時;其中酸化液一主要用于解除乳化油和有機物(包括細菌)堵塞,酸化液二主要用于解除懸浮物、泥沙造成的堵塞;
(6)在污水處理過程中,首先應采用大容量的污水罐進行水質、水量調節和均質處理,然后采用合適的藥劑和處理工藝進行破乳、混凝沉降和過濾處理,最大限度地除去水中懸浮物、乳化油,降低腐蝕結垢,才能降低或消除污水回注井的堵塞問題。
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